logo
Mengirim pesan
  • Indonesian
Rumah Kasus-kasus

Kasus Kesalahan Langkah-Langkah Intermiten dari Motor Encoder JGB37-520

Sertifikasi
CINA Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. Sertifikasi
CINA Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. Sertifikasi
I 'm Online Chat Now

Kasus Kesalahan Langkah-Langkah Intermiten dari Motor Encoder JGB37-520

July 14, 2025
“Kasus Kesalahan Langkah Intermiten” pada Motor Encoder JGB37-520
—Analisis akar masalah selama 72 jam
Penulis: Tim ECU University RoboMaster
Tanggal: 14 Juli 2025
  1. Gejala
    20 Des 2024, selama penyetelan robot infanteri RoboMaster 2025 kami:
    • Pada kecepatan lari garis lurus 1,5 m/s, robot bergeser 3–5 cm ke kanan setiap 3–5 m.
    • Saat bergeser, kecepatan JGB37-520 kanan (12 V, 30:1, encoder AB) turun 15 %; roda kiri normal.
    • Memulai ulang master STM32F407 menutupi masalah selama ~30 detik, lalu kembali lagi.
    • Suhu motor 35 °C, suplai 12,1 V stabil, tidak ada alarm kelebihan arus atau tegangan kurang.
  2. Pemeriksaan Awal
    | Langkah | Tindakan | Hasil | Kesimpulan |
    |---|---|---|---|
    | ① | Tukar motor kiri/kanan | Arah geseran mengikuti motor | Masalah spesifik motor |
    | ② | Periksa bentuk gelombang A/B | Gelombang kotak 0–3,3 V bersih | Perangkat keras encoder OK |
    | ③ | Jalankan loop terbuka (encoder dicabut) | Tidak ada geseran | Masalah pada jalur loop tertutup |
    | ④ | Analisis logika keluaran PID | PID jenuh pada 100 % seketika | “target tidak tercapai” palsu |
  3. Analisis Akar Masalah
  4. Ground-bounce pada kabel bersama
    Daya motor dan GND encoder berbagi kabel pita 30 cm (motor AWG20, encoder AWG28). Pada arus >1 A, muncul lonjakan ground 60 mV.
  5. Filter MCU terlalu sempit
    Filter masukan STM32 TIM diatur ke 0,1 µs → tepi lonjakan dihitung sebagai valid → 2–3 pulsa tambahan → PID mengurangi PWM → stall sebenarnya.
  6. Kondisi pemicu
    Hanya terjadi ketika PWM >80 % dan arus motor >1,2 A; pengujian kecepatan rendah tidak pernah mereproduksinya.
  7. Perbaikan
  8. Kabel ulang
    • Pasangan terpilin 24 AWG terpisah untuk 5 V & GND encoder, secara fisik dialihkan menjauh dari daya.
    • 100 µF + 0,1 µF decoupling pada terminal motor untuk menghilangkan ground bounce.
  9. Parameter MCU
    • Filter TIM diperlebar menjadi 1 µs.
    • Aktifkan deglitch digital 3-clock.
  10. Pengaman perangkat lunak
    • Setiap 1 ms verifikasi kecepatan “penambahan pulsa × rasio gigi”; deviasi >5 % → tandai “kesalahan encoder” → kembali ke loop terbuka selama 50 ms lalu sinkronisasi ulang.
  11. Verifikasi
    • Perjalanan pulang-pergi 100 m pada 2 m/s di bawah beban penuh: tidak ada geseran.
    • Pembakaran 48 jam (PWM acak 80–100 %): tidak ada kesalahan hitung.
    • Tujuh pertandingan kompetisi, total 3,6 km: tidak ada geseran sprint.
  12. Pelajaran yang Dipetik
  13. “Encoder terlihat bagus” ≠ “rantai sinyal bagus”; ground bounce adalah pembunuh diam-diam.
  14. Pada PWM >80 %, JGB37-520 dapat menarik 1,5 A; perlakukan kabel ground-nya seperti saluran daya.
  15. Selalu tambahkan pelarian perangkat lunak: sistem loop tertutup membutuhkan logika “sensor hilang → aman loop terbuka”.
Tim ECU mengubah analisis ini menjadi “Daftar Periksa Pengkabelan Seri JGB V2.1”, sekarang wajib untuk setiap bot di masa mendatang.
Rincian kontak
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

Kontak Person: Mrs. Maggie

Tel: 15818723921

Faks: 86--29880839

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)